吐哈油田超深井壓裂改造再獲突破
2019-11-14 10:20:48   作者:   點擊:10344   來源:中國石油報

11月11日,吐哈油田玉探1井順利完成壓裂改造施工,壓裂施工創(chuàng)吐哈油田井深最深、壓力最高、溫度最高、單層施工時間最長等多項紀錄,是吐哈油田超深井壓裂改造技術(shù)的里程碑。

玉探1井的部署目的主要是落實二疊系梧桐溝組砂體的含油性,完鉆井深6350米,是吐哈油田最深井。該井壓裂改造面臨諸多難題:一是儲層超深、地層破裂壓力高、井筒摩阻大等多種原因?qū)е戮谑┕毫Ω?,管柱承壓安全風險大;二是儲層物性差,巖石致密,應(yīng)力差大,壓裂改造裂縫延伸難、造縫效率低,且井筒容積大,砂子在井筒流動時間長,導(dǎo)致加砂困難,砂堵的風險大;三是儲層溫度高達150攝氏度,壓裂液的抗高溫和挾砂性能面臨嚴峻的考驗。

這口井壓裂在國內(nèi)無類似井可供參考,改造方案的制定難上加難。

面對困難,吐哈油田與北京勘探院壓裂中心技術(shù)專家反復(fù)論證改造方案,與勘探公司、西部鉆探井下技術(shù)作業(yè)公司、新疆油田試油公司技術(shù)人員一道,依據(jù)地質(zhì)條件逆向設(shè)計,進行幾十次的精細化改造模擬、施工壓力預(yù)測,最終決定采取油管+封隔器注入,優(yōu)選了低摩阻超高溫壓裂液體系。

吐哈油田為認識儲層和確保壓裂的可行性,壓前進行了小型壓裂測試,求取近井、孔眼、井筒摩阻以及地層參數(shù),為主壓裂設(shè)計和施工提供技術(shù)參考。11月2日完成了小型壓裂測試,技術(shù)人員連夜分析小型壓裂測試資料,調(diào)整壓裂改造技術(shù)方案,最終決定采用前置段塞打磨、段塞式加砂工藝技術(shù)。11月5日現(xiàn)場施工,現(xiàn)場技術(shù)人員面對持續(xù)高泵壓加砂困難局面,及時調(diào)整參數(shù),成功化解施工險情,入井壓裂總液量1700立方米,總砂量40立方米,排量達到每分鐘5立方米,施工泵壓80至87.5兆帕。

玉探1井加砂壓裂成功,標志著吐哈油田壓裂技術(shù)進入了“超深、超高溫、超高壓”三超井壓裂的新階段。