? ? 吉林油田天然氣開采基地松原采氣廠了解到,由于氣井長時(shí)間開采后,壓力變低,極易出水和產(chǎn)生凝析物質(zhì)也即油蠟,嚴(yán)重影響產(chǎn)能。針對(duì)這些情況,該油田形成一系列技術(shù)手段,排水清蠟暢通采氣通道,取得了良好效果。
? ? 吉林油田大部分氣藏屬于水驅(qū)氣藏,70%氣井出水,隨著開采年限增加,氣井?dāng)y液量越來與多,水量增加使得天然氣通道被堵塞,壓力也逐漸下降,尤以伏龍泉、王府、雙坨子等中淺層氣田表現(xiàn)最為突出。目前中淺層氣田開井89口,日產(chǎn)氣70.6萬立方米。其中產(chǎn)液井46口,占總井?dāng)?shù)的51.7%,日產(chǎn)氣45萬立方米,占中淺層井日產(chǎn)的63.7%。而產(chǎn)液井產(chǎn)氣比重大,波動(dòng)大不規(guī)律,氣井易受水鎖水敏傷害,穩(wěn)產(chǎn)能力差,自然遞減快。
? ? 從2016年開始,吉林油田深化研究排水采氣工藝,開展氣井全生命周期的排水研究,初步形成以泡沫排水為主體,氣舉放噴、機(jī)抽等多元化工藝配套體系。使得產(chǎn)液井超前排水,延長了氣井穩(wěn)產(chǎn)期;讓積液井按照周期排液,避免停井降產(chǎn);加注泡排,提高復(fù)產(chǎn)率;利用壓縮機(jī)抽吸,采取高壓積液井瞬時(shí)開大制度,排出液量。全年自然遞減率控制在25.8%,對(duì)比工藝實(shí)施前降低7.7%,有效提高了氣藏開發(fā)效果。
? ? 吉林油田的各氣田到開發(fā)中后期,甲烷含量平均88%,油氣比平均2.8克/立方米,具有典型的凝析氣藏特征,油蠟影響越來越大,導(dǎo)致井筒縮徑、管線堵塞停產(chǎn),使氣井“大氣變小氣,小氣變無氣”。其中王府氣田出油蠟井12口,影響日產(chǎn)能1.5萬立方米;伏龍泉?dú)馓锍鱿灳?口,影響日產(chǎn)能1.4萬立方米。吉林油田以生產(chǎn)帶動(dòng)研究,逐步解決油蠟問題。前期對(duì)各種油蠟產(chǎn)出物取樣,進(jìn)行溶解性、熱溶性等試驗(yàn),在試驗(yàn)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,針對(duì)性制定不同的措施方案,維護(hù)氣井穩(wěn)定生產(chǎn)。
? ? 近幾年,主要采取“以防為主、防治結(jié)合”的思想開展清防蠟技術(shù)研究,主體應(yīng)用常規(guī)化學(xué)防蠟、機(jī)械清蠟、熱洗除蠟的防治油蠟技術(shù)。2018年持續(xù)做好常規(guī)清防蠟劑除蠟、井筒機(jī)械刮蠟、管線熱洗溶蠟等工作,預(yù)計(jì)措施工作量276井次。