中國石油網(wǎng)消息(特約記者范雙權(quán) 通訊員舒正偉)截至11月14日,四川石化乙二醇裝置溴化鋰制冷機組平穩(wěn)運行48小時,改造后的機組制冷效果良好,公司自主研發(fā)改造溴化鋰制冷機組技術(shù)攻關(guān)項目獲得成功,實現(xiàn)了溴化鋰機組由PLC(可編程邏輯控制系統(tǒng))控制到DCS(集散控制系統(tǒng))控制的業(yè)界先例。
四川石化生產(chǎn)六部乙二醇裝置溴化鋰制冷機使用的驅(qū)動蒸汽為0.3MPa工藝蒸汽,受此影響,機組高溫發(fā)生器及凝水熱交換器的碳鋼材質(zhì)部位經(jīng)常出現(xiàn)腐蝕嚴重,極易造成機組換熱器管束及封頭部位泄漏而導(dǎo)致機組制冷能力下降,并且制冷機組由PLC控制,PLC系統(tǒng)不具備I/O冗余功能,機組運行參數(shù)不能長期儲存,發(fā)生故障時難以快速分析診斷。
從乙二醇裝置開車至今,由于溴化鋰制冷機組故障多次造成裝置非計劃停車,針對此問題,生產(chǎn)六部技術(shù)人員開展技術(shù)攻關(guān),經(jīng)過多方研究,采取將高溫發(fā)生器和凝水熱交換器的所有工藝蒸汽過流元件材質(zhì)升級,以此解決部件腐蝕問題。在將PLC控制系統(tǒng)升級為DCS控制系統(tǒng)過程中,技術(shù)人員共同研究溴化鋰機組的控制原理、運行策略,編譯因果圖、聯(lián)鎖邏輯圖等,通過多次論證形成終版的控制邏輯,并在DCS上完成機組靜態(tài)運行測試后實施改造。經(jīng)過對溴化鋰制冷機組全面改造升級,裝置開車后各系統(tǒng)運行平穩(wěn),機組制冷效果明顯,且每小時節(jié)約0.3Mpa蒸汽3噸,每月可節(jié)省費用29萬元,經(jīng)濟效益十分顯著。