廣州石化乙烯裂解裝置工藝水泵G1260入口過濾器打開后非常干凈,無垢物聚集,標志著工藝水甲苯萃取脫烴技術應用成功。
長期以來,乙烯裂解裝置工藝水脫烴依賴聚結(jié)器技術,工藝水中的不飽和烴如苯乙烯無法通過聚結(jié)去除,帶入工藝水汽提塔中,在塔內(nèi)、泵體、換熱器等高溫部位聚合堵塞,影響裝置長周期運行,成為行業(yè)難題。
為了解決這一難題,裂解裝置技術人員經(jīng)過一系列的科學論證和技術研究,從去年7月份起,開始試用工藝水甲苯萃取脫烴方案,即利用芳烴裝置精餾單元的甲苯,連續(xù)引入少量注入到工藝水中,萃取水中活性烴類如苯乙烯等后再返回到急冷水塔。
投用過程中,技術人員先后克服了受裂解原料影響,聚結(jié)器界位控制困難及急冷水乳化后甲苯萃取系統(tǒng)無法投用等困難,逐漸摸索出工藝水甲苯萃取脫烴的工藝運行條件。
經(jīng)過近一年時間的運行測試,工藝水經(jīng)甲苯萃取后,水中苯乙烯含量從30PPM以上降低至0.1PPM以下,工藝水濁度從大于1000NTU降低至目前500NTU以下,系統(tǒng)內(nèi)聚合垢物明顯減少,泵入口過濾網(wǎng)干凈,汽提塔與稀釋蒸汽發(fā)生塔壓差穩(wěn)定。
“原來工藝水泵G1260入口過濾器一個月左右就需切換一次進行清理,現(xiàn)在從年初大修開工至今仍然很干凈?!绷呀庋b置工藝主管羅藝鋒表示,工藝水甲苯萃取脫烴技術的成功應用,徹底解決了工藝水系統(tǒng)的頑疾,為裝置安穩(wěn)長運行以及進一步節(jié)能降耗奠定了堅實的基礎。